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換熱器冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置系統(tǒng)使用方案
介紹了換熱器冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置方案的制定過程及清洗結(jié)果。實(shí)際結(jié)果表明,使用H2S-3TS-106對換熱器進(jìn)行冷凝器自動(dòng)在線清洗,具有很好的清洗剝離作用0通過在線清洗延長了換熱器運(yùn)行周期,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
1999年投產(chǎn)的煉量為6.0X105t/a的煉油企業(yè)2001年開始,部分換熱器發(fā)生泄漏,循環(huán)水系統(tǒng)受污染,水質(zhì)惡化,菌藻泛濫,黏泥沉積在換熱器中,導(dǎo)致部分換熱器流量下降1J,經(jīng)殺菌剝離清洗后,大系統(tǒng)流量明顯增加,但部分換熱器效果不明顯,尤其是丙烯塔冷卻器(E-9009>,由于管徑細(xì)~流程長~流速低,導(dǎo)致剝離清洗效果差,黏泥淤積較多。針對這種情況,決定對該換熱器進(jìn)行冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置。
1冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置清洗方案的制定
(1 預(yù)定在線清洗方案0以E-9009管程的出入口及水槽作為一個(gè)相對封閉的小循環(huán)系統(tǒng),水槽內(nèi)。
(2 對于受鐵污染和有機(jī)物污染引起浮床周期制水量減少,可考慮對污染樹脂進(jìn)行復(fù)蘇或更換。
(3 對于裝填度未達(dá)到要求的浮床及時(shí)補(bǔ)充樹脂,每年定期對浮床上下室樹脂裝填量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),定時(shí)補(bǔ)充水的p~為2,控制回水p~<4,同時(shí)監(jiān)測大系統(tǒng)的p~不能太低。配合投加適量的緩蝕劑,運(yùn)行4~61。酸洗后,用Na~C。3進(jìn)行中和,迅速恢復(fù)E-9009局部的p~至中性。酸洗過程中應(yīng)根據(jù)掛片情況監(jiān)測其酸洗腐蝕速度。
系統(tǒng)參數(shù)為:循環(huán)水量4000m3/1;貯水量3600m3/1;冷水溫度23~30C;回水溫度32~36C;補(bǔ)充水量40~80m3/1;設(shè)備材質(zhì):碳鋼~錳鋼。補(bǔ)充水質(zhì)見表l。
表l補(bǔ)充水質(zhì)
項(xiàng)目 |
數(shù)據(jù) |
項(xiàng)目 |
數(shù)據(jù) |
p~ |
6.94 |
電導(dǎo)率/(!S~cm-l> |
290 |
Mg2+/(mg~L-l> |
4.52 |
總?cè)芄?/font>/(mg~L-l> |
249 |
Ca2+/(mg~L-l> |
3l.96 |
總硬度(以CaC。3計(jì)>/(mm。I~L-l> |
0.99 |
CI-/(mg~L-l> |
26.57 |
總堿度(以CaC。3計(jì)>/(mm。I~L-l> |
l.62 |
注:各項(xiàng)目均為2005年3月的平均值。
由表l可知,該水質(zhì)總堿度>總硬度,屬于負(fù)硬水,腐蝕性很強(qiáng)。又有結(jié)垢傾向,要求清洗過程中必須兼顧緩蝕與阻垢。
采用的清洗化學(xué)品見表2。
表2清洗化學(xué)品
名稱 |
規(guī)格 |
用量/kg |
作用 |
濃硫酸 |
工業(yè)品 |
300 |
溶解垢和腐蝕產(chǎn)物 |
烏洛托品 |
工業(yè)品 |
500 |
酸洗緩蝕劑 |
碳酸氫鈉 |
工業(yè)品 |
l00 |
中和 |
TS-l06 |
工業(yè)品 |
450 |
預(yù)膜劑 |
2換熱器冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置現(xiàn)場運(yùn)行情況
2.l換熱器冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置及處理方案
物理清洗。將壓縮空氣鼓入E-9009換熱器管程入口,攪動(dòng)正常的水流,利用水中氣泡對換熱器管程進(jìn)行沖擊,使沉積物破碎松散,并振蕩下來。所需壓縮空氣的壓力比冷卻水系統(tǒng)的壓力大0.l8Mpa左右即可2J,以免換熱器內(nèi)空氣量過大而影響換熱效果。
化學(xué)清洗。連接好配藥槽~耐酸泵~送水管及E-9009換熱器,形成一個(gè)相對封閉的水循環(huán)系統(tǒng)。每20min投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)98%的~2S。46650mL,烏洛托品30kg,監(jiān)測水槽給水及回水p~,結(jié)果見表3。在第三次加藥后,根據(jù)回水p~上升較快的情況,將加藥頻率調(diào)整為每l5min投加一次~2S。4和烏洛托品。運(yùn)行51,系統(tǒng)監(jiān)測指標(biāo)基本平穩(wěn),酸洗結(jié)束。在水槽內(nèi)投加Na~C。3進(jìn)行中和處理,水槽p~為8.5,回水p~恢復(fù)到6.5。在酸洗過程中嚴(yán)格控制濃~2S。4和烏洛托品的投加配比,且酸洗時(shí)間短,清
洗后掛片腐蝕速率為0.l~0.4g/(m2~1)。
表3系統(tǒng)p~的監(jiān)測結(jié)果
時(shí)間/1 |
0 |
l | ,
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
水槽給水p~ |
2.6 |
4.6 |
3.8 |
3.3 |
3.6 |
3.l |
4.5 |
6.3 |
7.5 |
水槽回水p~ |
3.5 |
5.7 |
4.6 |
4.3 |
3.9 |
3.5 |
4.6 |
6.3 |
6.6 |
2.2預(yù)膜
冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置清洗結(jié)束后,接著進(jìn)行不停車預(yù)膜,由于酸洗在E-9009換熱器局部進(jìn)行,所以預(yù)膜劑從大系統(tǒng)和E-9009換熱器兩處同時(shí)投加。在大系統(tǒng)中一次投加l500kgTS-l06(低磷預(yù)膜劑>,同時(shí)從E-9009換熱器處先一次投加280kgTS-l06,以后每小時(shí)投加250kg,共投加藥劑4次。用質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%的CuS。4溶液檢查預(yù)膜掛片,未預(yù)膜片Cu析出時(shí)間5S,預(yù)膜片Cu析出時(shí)間為l6~42S,掛片成膜較致密均勻,呈藍(lán)色金屬膜。
2.3置換
安排大量置換系統(tǒng)水,總磷在8~l0mg/L時(shí)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。換水時(shí)控制水的p~為6.0~7.0。3關(guān)于換熱器換熱效率下降的探討對于煉油型石油化工企業(yè),換熱器的熱負(fù)荷普遍不高,溫度低~流速慢,適合黏泥的附著生長。生物黏泥~機(jī)械雜質(zhì)等堵塞在換熱器管口處,降低了循環(huán)水的流量,使換熱器的熱交換量減少3J。當(dāng)換熱器表面包括管程和殼程吸附有工業(yè)污垢時(shí),也會(huì)使換熱器的換熱效率下降。
換熱器冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置經(jīng)濟(jì)效益
據(jù)粗略估算,在當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)形勢下,月盈利在500萬元,如果停車檢修一周,會(huì)造成l00多萬元的利潤損失,而在線清洗僅花費(fèi)了l萬多元,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
現(xiàn)場運(yùn)行結(jié)果表明,該處理方案在換熱器不停車情況下進(jìn)行冷凝器自動(dòng)在線清洗裝置,保證了生產(chǎn)裝置的連續(xù)運(yùn)行,延長了生產(chǎn)周期,提高了經(jīng)濟(jì)效益。