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海綿膠球-凝汽器膠球清洗裝置系統改造說明?
凝汽器膠球清洗裝置系統的改造是紅盛主要技改之一,該節能裝置改造之后,其使用的海綿剝皮膠球都使用減少很多。也是節能降耗的有效措施之一。
凝汽器膠球清洗裝置系統改造前后主要指標對比我公司C15-4.90/0.981-3型機組改造前兩機膠球回收率較低,均低于10%,汽機端差長時間在10℃以上,凝汽器經常需要機械清洗,浪費了大量的財力和人力。因2號機凝汽器膠球清洗裝置系統收球網損壞較嚴重,對2號機凝汽器膠球清洗裝置系統更換了新型收球網(收球網坡度較大),這種新型收球網能提高膠球流動速度,增大收球網斜坡處流通面積,改造后,2號機膠球收球率95%以上,端差降低了5℃左右,真空提高3kPa,降低了汽機汽耗,大大降低了凝汽器的清洗次數,提高了經濟效益。2號機改造前后主要指標對比見表1。對比2號機凝汽器膠球清洗裝置系統改造前后的效果,我們認真進行了分析研究,決定對1號機原有清洗系統進行改造,把收球網斜坡出口處的直管道改造成斜管道,增大斜坡出口處的面積,另將膠球泵進口門由在直管道上改在豎直管道上,防止膠球在此處堵塞,造成回球不暢。凝汽器膠球清洗裝置系統改造后膠球回收率在95%以上,凝汽器端差降低5℃左右,真空提高3kPa。1號機改造前后主要指標對比見表2。
經濟及節能減排分析:
2.1經濟分析本類型機組端差降低1.5℃,真空提高1Kpa汽機汽耗平均降低1.5%。全年發電量按12800萬kwh計算:改造前汽機汽耗:4.7kg/kwh;噸標煤價格:800元;噸汽耗標煤量:103kg/噸汽;全年節約汽量:=4.7×1.5%×128000000=9024噸;全年節約標煤量:=9024×103=929.47噸;全年節約折合人民幣:=929.47×800=74.36萬元。
2.2污染物減排凝汽器膠球清洗裝置系統改造后,降低了汽耗,提高了機組效率,減少了標煤耗,從而減少了SO2等主要污染物的排放。
2.2.1二氧化硫減排年節約標煤929.47噸,煤炭含硫0.5%計算:929.47×0.5%×2×80%=7.44噸;可減少二氧化硫的產生7.44噸/年,按脫硫效率85%計算,可減少排放二氧化硫7.44噸-(7.44噸×0.85)=1.12噸。
經過以上分析,凝汽器膠球清洗裝置系統改造后全年可為公司節約資金74.36萬元,降低二氧化硫排放量1.12噸。另在一定的循環水溫段可減少循環水泵的運行臺數,節約廠用電。凝汽器膠球清洗裝置系統改造后,大大地減少了凝汽器的清洗次數,節省了人力和物力,保證了凝汽器的長期高效運行,符合資源節約型、環境友好型、可持續發展的總體要求。