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凝汽器膠球清洗排污裝置安裝經驗告訴我們什么?
我公司10MW余熱發電系統2016年初投產時,未安裝凝汽器膠球清洗裝置。由于汽輪機循環冷卻水來源于地表水及地下深井含鈣較高的水,系統投用5個月后,汽輪機端差由當初新投運發電負荷在4.6MW左右時的39C已緩慢增加(冷卻循環水進水溫度同為29C)到7C,凝汽器真空也相應下降近2.5kPa。雖然對循環冷卻水加緩蝕除垢劑和廣譜殺菌劑處理后,阻止了凝汽器換熱管內進一步結垢,但在雨季,補充水中泥漿含量較大,造成冷卻水中也含大量淤泥漿,并沉淀在換熱管內壁上,被迫在每年兩次的停窯檢修期間,人工清理換熱管。
一、膠球清洗排污裝置-膠球清洗裝置使用(凝汽器膠球清洗排污裝置)
效果不好原因分析過去一些電廠膠球清洗裝置使用中存在的問題是膠球回收率極低,好時不足80%,差的根本就收;不到膠球,其主要體現在跑球與凝汽器水室內積球。經查找相關資料及分析設備內部結構,終確認跑球和積球的主要原因如下:
1)收球網內格柵間隙不均,有的過大造成跑球。
2)收球網限位不準,未能關到位使間隙過大造成跑球。
3)清洗過程中,循環水系統內壓力太小,膠球較多未能通過凝汽器換熱管而積球。
4)膠球泵出力不夠,清洗運行開2臺循環水泵時系統內水壓力高于膠球泵出口壓力,造成不能將膠球送人凝汽器內。
5)凝汽器內水室存在較多死區和渦流,使濕態密度較小的膠球滯留在凝汽器水室中造成大量積球。
二、膠球清洗裝置(凝汽器膠球清洗排污裝置)的改進:
1)先在收球網選型及定制上,認真確認好相關技術參數,如收球網的格柵間距6mm,誤差不超過+0.4mm,活動網板與固定網板間的間隙均勻,網板關到位后間隙不得大于4mm,濾網材質、網板和主軸材質用1Cr18Ni9Ti,防止生銹卡球等。
2)膠球泵選型時,泵出口壓力必須高于2臺循環水泵同時開啟時的系統水壓力。為此選用JQ125-22膠球泵,其揚程22m,流量100m2/h。
3)在進行膠球清洗裝置安裝時,同步打開凝汽器兩端的水室,對水室內所有拐角和死區進行封堵。
三、安裝膠球清洗裝置(凝汽器膠球清洗排污裝置)
2020年4月20日,利用停窯檢修時間,安裝膠球清洗裝置。安裝工作按下述技術要求進行:
1)安裝前對到貨設備按技術參數要求進行驗收,特別是收球網,確保設備制造質量達標。
2)各管路和彎頭的安裝按圖1進行。收球網的出膠球口必須高于膠球泵入口0.5m及以上;各接口有彎頭過渡連接的,彎頭要大于或等于90°,彎徑好大,于2.5倍管徑。
3)收球網安裝完后,仔細檢查手動合網和開網開關是否靈活,開或關要到位及無磕碰現象。
4)打開凝汽器的水室大門,按圖2增焊導水板并同時封堵拐角和死區;進出口水室的中間流程隔板與水室蓋及管板的銜接處的狹縫可能引起水流的倒竄,導致膠球卡于此,此次檢修對該類狹縫進行了封堵;新安裝的導流板與水室蓋板或管板的銜接處,未焊接的狹縫也會引起水流的倒竄,對此加軟橡膠墊(或泡沫軟塑料)進行密封。
四、(膠球清洗裝置--凝汽器膠球清洗排污裝置)效果
安裝完成進行了通水及試壓,確認無漏水后,對膠球清洗裝置進行調試,隨后投人在線清洗運行。