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海綿膠球與膠球清洗裝置的投運及節能效果

2023/1/28 10:51:12 字體:  瀏覽 63

海綿膠球膠球清洗裝置的投運及節能效果


電廠海綿膠球膠球清洗裝置自投產以來長期運行不正常,收球率不到500/0;循環水溫高時,機組真空較低,嚴重影響機組經濟運行。通過設備檢修、調試,改變運行操作方式及選用合適的膠球,使收球率達到了95%,機組的經濟效益得到了提高。

海綿膠球膠球清洗裝置問題的提出

電廠兩臺300MW機組分別于2001年5月12月投產,其凝汽器膠球清洗裝置為華東試驗研究院電力設備廠產品。全套膠球清洗裝置由裝球室、膠球輸送泵和收球網幾大部件組成,收球網為“A”字型結構,型號為AHS-1800-1,配套的膠球輸送泵為輸送膠球用的125SS-22型離心泵,裝球室型號為ZQJ00。機組剛投產時曾試投膠球清洗裝置,收球率低于50%,以后一直沒有再投運。機組凝汽器循環水冷卻水系統為開式循環水系統,循環冷卻水水源為資江水,凝汽器循環水水質較差,常有大量塑料纖維物、淤泥、樹枝雜草等垃圾雜物進入循環水系統。在機組幾年的運行過程中,凝汽器銅管經常受到污染,導致真空下降的一個主要原因是凝汽器銅管內壁產生污垢,隨著時間的推移逐漸加厚,阻隔了換熱,降低了冷卻效果;凝汽器真空對汽輪機運行的經濟性影響較大,不僅使機組能耗上升,影響機組經濟性,還會威脅機組安全,影響企業的經濟效益。特別是夏季,南方氣溫高,循環水溫度高時冷卻效果更差,使機組真空下降較多造成機組帶滿負荷困難,有時被迫降出力運行,多次在運行中降負荷進行凝汽器半邊清洗,同時增加了循環水泵的出力。

為了提高機組運行安全性和經濟性,降低機組熱耗和煤耗,電廠組織業技術人員題研究解決膠球清洗裝置投運問題。要求立足現有設備,找出設備存在的問題,總結以往運行中存在的問題,通過改進投運方式,力爭收球率達到廠家設計要求。

電廠膠球清洗裝置系統工作原理如圖1所示,先關閉收球網,將比重與水相同的膠球加進裝球室后,開啟膠球泵進、出口電動碟閥,啟動膠球泵,開啟裝球室后電動門,打開裝球室切換閥,膠球裝置處于清洗位置;膠球在比循環水壓力略高的水流帶動下,進入凝汽器水室進口,隨即同循環水混合并由水室進入銅管,膠球在進水中分散均勻,凝汽器的各銅管進球機率相同;膠球雖比銅管內徑略大,由于它是多孔、柔軟的彈性體,可在較小的壓差作用下壓縮變形而進入銅管,膠球在行進過程中與銅管有整圈接觸,等于把銅管清冼一遍;當膠球流出管口時,在自身彈性作用下恢復原狀,并隨水流向水管,繼而至收球網,在網壁的阻攔及出水的沖帶下,膠球進入網底;由于膠球泵進水管口接在此處,故膠球在泵的進口負壓作用下被吸入泵內,在泵內獲得能量后,重新進入裝球室重復以上運動。圖1單循環制膠球清洗系統為了解決膠球裝置收球率低的問題,通過認真分析膠球系統工作原理和設備結構,主要采取以下三個方面措施:

1海綿膠球膠球清洗裝置查找設備原因,處理設備存在的問題。主要對收球網進行了整形,調整機械位置,同時對網板進行徹底清理。1號機左側膠球泵打不起壓,對膠球泵進行了解體檢修,更換了密封件。就1、2號機膠球清洗系統部份,電動門執行機構出現操作不靈或開關位置不正確的問題,更換和修復了部份電動頭;對閥門開、關位置進行了調試,確保了閥門開關位置正確、開關靈活。1號機左側膠球泵進口電動碟閥本體內傳動桿與閥板間的固定銷斷裂,將1號機左側膠球泵進口電動碟閥更換。

2選用合適的膠球檢修清理凝汽器過程中,從凝汽器和管道中清理出較多原廠家生產的膠球。這種球膨脹系數過大且變形量大,容易卡在銅管內,經過調研和試驗,選用了陜西咸陽膠球廠生產的SB114型拉毛膠球取代原供貨廠家的膠球,它具有耐磨性強、質地柔軟富于彈性,氣孔均勻貫通、長期使用變形量小等特點。

3嚴格運行管理,規范運行操作。主要制定膠球清冼裝置投運辦法和管理措施,投運辦法中對運行操作中循環水母管壓力、進出口壓差調整值作了嚴格規定;對膠球回收網,閥門開啟、關閉順序,膠球泵啟、停作了明確規定。在管理措施中明確了各運行、檢修部門對膠球清冼工作的職責并規定了考核辦法。

海綿膠球膠球清洗裝置改造后使用情況

五個月的運行情況表明,通過對1、2號機組膠球清洗裝置系統的整改,使膠球收球率明顯提高,平均達到95%。系統運行穩定,機組運行真空與去年同期相比提高1kPa,凝汽器端差與去年相比有明顯下降。

2006年9~12月膠球清洗裝置系統收球情況統計見表lo

 

1

膠球清洗系統收球情況統計表

月份

1號機投球數/個

1號機收球數/個

收球率/%

左側

右側

左側

右側

左側

右側

9

600

600

569

479

94.83

79.8

10

1388

1400

1341

1304

96.6

93.1

11

2600

2300

2462

2150

94.7

93.5

12

2100

2100

2010

1990

95.7

94.8

月份

2號機投球數/個

2號機收球數/個

收球率所

左側

右側

左側

右側

左側

右側

9

1200

1200

1131

1108

94.25

92.33

10

900

900

833

859

92.6

95.4

11

800

769

1500

1448

96.1

96.5

12

1500

1500

1441

1443

96

96.2

 

2膠球清洗裝置系統整改前后1、2號機

 

凝汽器真空對比表

kPa

機組

年份

9月

10月

11月

12月

 

2005

-9031

-90.37

-92.4

-93.45

1號

2006

-91.77

-93.22

-94.97

-96.59

 

2005

-91.12

-91.89

-93.98

-96.81

2號

2006

-92.74

-93.19

-96.33

-97.43

 

海綿膠球膠球清洗裝置節能效果

凝汽器管束的臟污,使換熱系數變小,使傳熱端差加大和惡化了凝汽器真空。使用情況表明,膠球清洗裝置的定期正常投用,能及時清除凝汽器銅管內壁污物,使凝汽器管束保持一定的清潔度,對防止結垢起到非常重要的作用。

凝汽器端差是反映凝汽器熱交換狀況的重要指標,除了與循環水流量、速度以及進口溫度有關外,還與凝汽器銅管表面的清潔程度、真空系統的嚴密性有關。在機組真空嚴密性良好及其它條件一定的情況下,凝汽器端差可以反映銅管的清潔程度。正常運行時,凝汽器排汽壓力與排汽溫度的關系,是飽和蒸汽的壓力和溫度關系。于是,實際凝汽器內的排汽壓力,可由與其相應的飽和蒸汽溫度來確定,而飽和蒸汽溫度即排汽溫度可由下式計算:式中媳一汽輪機的排汽溫度,2;Ar循環水的溫升,At=t"2-y,°Cfwi循環水入水溫度°C;如2循環水出凝汽器溫度,8t——凝汽器的傳熱端差,由上式可以看出,凝汽器的排汽溫度取決于凝汽器進口冷卻水溫、冷卻水溫升和凝汽器傳熱端差。在排汽量、冷卻水量、冷卻水入口溫度一定時,冷卻水溫升不變,如果凝汽器端差增加,則排汽溫度升高,排汽壓力上升,造成凝汽器真空降低。提高凝汽器銅管的清潔度,可以改善凝汽器的傳熱、降低凝汽器端差、保持凝汽器較高的真空,是提高機組循環熱效率的主要方法之一。

膠球清洗裝置系統正常投運以來,1、2號機組凝汽器端差平均降低了。

在循環水入口溫度、循環水溫升不變(也即循環水流量不變)的情況下,凝汽器端差降低3則排汽溫度降低3,對應排汽壓力下降1kPa,即真空提高1kPa。取機組年運行5000h;根據機組真空對熱耗的影響關系,真空提高IkPa,熱耗降低50kJ/(kW-h),汽輪機效率相對提高0.6%。則兩臺300MW機組膠球裝置正常投運,一年可節約標準煤計算如下:A;txTVxFxBxt?A6=1000000式中A6——節煤量,t;t年利用小時,h;N——汽輪機額定功率,kW;Y——機組臺數,臺;B——機組煤耗,g/kW-h;—可提高的汽輪機效率。將數據代入上式,得=5000x300000x2x350x0.6%1000000夾及變徑密封圈。

(1) 通過膠球清洗裝置設備檢修、改進操作方式以及選用合適的膠球等措施1、2號機組膠球清洗裝置系統收球率有了突破性的提高,保證了凝結器銅管的清潔度,延長了凝結器清洗周期,減少了勞動力和生產成本的投入。

⑵通過幾個月的實際運行,膠球清洗裝置系統運行正常,有效地提高了凝汽器的真空,也取得了良好的經濟效益,真正達到了投資少、見效快的目的。總之,只要不斷進行探索,及時總結經驗,加強設備檢,提高檢修質量,注意結合本廠情況采取適合本廠的有效措施,保持較高收球率,就可有效地提高機組效率。

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